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在氣化單元中使用了許多電磁流量計(jì)。氣化裝置調(diào)試過程中遇到的故障如下:
1、流量信號突然下降或無指示
過程操作員報(bào)告灰水流量計(jì)的流量值突然下降。根據(jù)多年的儀器維修經(jīng)驗(yàn)判斷,出現(xiàn)這種情況的主要原因是電極之間的絕緣變質(zhì)或短路,導(dǎo)致信號無法發(fā)出。經(jīng)過仔細(xì)仔細(xì)的檢查,發(fā)現(xiàn)信號插座被腐蝕了,所以用清水清洗干凈,擦干,重新安裝后就正常了。當(dāng)然,除了上述原因外,也可能是測量導(dǎo)管內(nèi)壁有污垢沉積,測量導(dǎo)管內(nèi)壁損壞。具體原因詳細(xì)處理。
電磁流量計(jì)
2.輸出信號抖動
檢查時,儀表人員發(fā)現(xiàn)電磁流量計(jì)的輸出信號抖動很大。檢查確認(rèn)被測流體無波動或脈動,管道內(nèi)充滿液體。經(jīng)仔細(xì)檢查,電磁流量計(jì)本身沒有故障。發(fā)現(xiàn)不遠(yuǎn)處有設(shè)備維修人員正在焊接接頭。確定電焊機(jī)產(chǎn)生的電磁干擾是由于電焊機(jī)運(yùn)行引起的。電磁干擾遠(yuǎn)離后,流量計(jì)顯示正常。
3.零點(diǎn)不穩(wěn)定
工藝停機(jī)時,稠密砂漿流量計(jì)的零點(diǎn)不穩(wěn)定。檢查發(fā)現(xiàn),儀表測量的管道內(nèi)有污垢沉積,附著在測量管內(nèi)壁上,導(dǎo)致流量計(jì)零點(diǎn)變化。在電極上和電極附近的污垢和污垢之后,發(fā)現(xiàn)零點(diǎn)仍然有一點(diǎn)變化。用bt200重新校準(zhǔn)零點(diǎn)后,儀表顯示正常。當(dāng)然,除了上面的分析,零點(diǎn)不穩(wěn)定的原因可能是以下四個原因:
管路未充滿液體或液體中有氣泡;
管道是否有泄漏;
是否有外部電磁干擾;
4.測量值與實(shí)際值不符
在保證被測管道內(nèi)液體充滿傳感器且靜止的情況下,用bt200重新調(diào)整儀表零位后,測量值與實(shí)際值仍有誤差。仔細(xì)檢查后發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)換器的量程設(shè)置有誤,重新設(shè)置符合儀表的正確量程后指示正常。產(chǎn)生差異的原因還可能有以下幾個方面:傳感器安裝位置不當(dāng)、管子未滿、被測液體含有有氣泡。此類故障主要是管網(wǎng)工程設(shè)計(jì)不良、相關(guān)設(shè)備不完善造成的;信號電纜的絕緣能力降低。
首先與主控室核對電纜是否連接正確,然后檢查電纜的終端或接頭是否受潮,會降低電纜的絕緣能力;傳感器上游流量不符合要求。傳感器的上游流量往往受到安裝空間的限制,不符合規(guī)定要求。例如,在產(chǎn)生湍流的擋板附近沒有足夠長的直管段。這些都會引入影響測量精度的因素。測量管內(nèi)壁有沉淀層或管壁。磨損,從而改變過流面積,影響測量值;傳感器電極之間的電阻變化或電極絕緣降低。這種故障往往是由于雨水侵入終端使其受潮所致。通過去除水分可以恢復(fù)絕緣。
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